4Cr9Si2鑄件
無(wú)錫國(guó)勁合金有限公司是一家鑄造離心鑄造,沉沒(méi)輥,爐底輥,耐熱鋼、耐磨鋼、耐腐蝕、高鎳、高鉻合金鋼,離心鑄造、鑄管、不銹鋼鑄造及機(jī)械加工為一體的企業(yè)。主要生產(chǎn)耐熱鋼、耐磨鋼、耐腐蝕鋼、不銹鋼鑄件、離心鑄管、制氫管、輻射管(I型、U型、W型輻射管)燃?xì)饧訜峁?、反?yīng)管、各類(lèi)爐輥、玻璃輥、穩(wěn)定輥、熱鍍鋅沉沒(méi)輥、熱處理爐配件、鳳葉、鳳帽、料盤(pán)、料筐、滑塊、蓖板、篩板、襯板、窯口護(hù)鐵、窯尾護(hù)鐵、垃圾爐爐排、不銹鋼管件、法蘭、標(biāo)準(zhǔn)件等(原砂包括:石英砂、鎂砂、鋯砂、鉻鐵礦砂、鎂橄欖石砂、蘭晶石砂、石墨砂、鐵砂等)鑄件鑄件應(yīng)用歷史悠久。古代人們用鑄件作和一些生活用具。近代,鑄件主要用作機(jī)器零部件的毛坯,有些精密鑄件,也可直接用作機(jī)器的零部件。
鑄造工藝是4Cr9Si2鑄件質(zhì)量的關(guān)鍵。編制這種鋼的工藝時(shí)主要考慮避免裂紋生成。影響裂紋產(chǎn)生的主要因素有:鑄件結(jié)構(gòu)、工藝參數(shù)、澆冒口設(shè)置、型芯結(jié)構(gòu)形式、澆注溫度等。等溫淬火后即使進(jìn)行低溫回火,其表面殘余壓應(yīng)力,也比淬火后低溫回火高。因此可以得出這樣一個(gè)結(jié)論,即滲碳后等溫淬火比通常的滲碳淬火低溫回火獲得的表面殘余壓應(yīng)力更高,從表面層殘余壓應(yīng)力對(duì)疲勞抗力的有利影響的觀點(diǎn)來(lái)看,滲碳等溫淬火工藝是提高滲碳件疲勞強(qiáng)度的有效方法。滲碳淬火工藝為什么能獲得表層殘余壓應(yīng)力?滲碳等溫淬火為什么能獲得更大的表層殘余壓應(yīng)力?其主要原因有兩個(gè):一個(gè)原因是表層高碳馬氏體比容比心部低碳馬氏體的比容大,淬火后表層體積膨脹大,而心部低碳馬氏體體積膨脹小,制約了表層的自由膨脹,&127;造成表層受壓心部受拉的應(yīng)力狀態(tài)。而另一個(gè)更重要的原因是高碳過(guò)冷奧氏體向馬氏體轉(zhuǎn)變的開(kāi)始轉(zhuǎn)變溫度(Ms),比心部含碳量低的過(guò)冷奧氏體向馬氏體轉(zhuǎn)變的開(kāi)始溫度(Ms)低。19-21日,受中等強(qiáng)度冷空氣影響,自西向東將出現(xiàn)大風(fēng)降溫天氣,華北大部、黃淮等地有4~6級(jí)偏北風(fēng);長(zhǎng)江中下游以北大部地區(qū)氣溫將下降4~8℃,其中華北北部部分地區(qū)降溫可達(dá)10℃;內(nèi)東北部部分地區(qū)出現(xiàn)初霜凍。西北地區(qū)東南部、華北南部、內(nèi)東北部、東北地區(qū)中部等地的部分地區(qū)將自西向東出現(xiàn)中到大雨。
4Cr9Si2鑄件固溶合金一般用于制作、發(fā)動(dòng)機(jī)室、機(jī)匣等部件。2、時(shí)效強(qiáng)化型合金使用溫度為-253~950℃,一般用于制作、發(fā)動(dòng)機(jī)的渦與葉片等結(jié)構(gòu)件。制作渦的合金工作溫度為-253~700℃,要求具有良好的高低溫強(qiáng)度和抗疲勞性能。例如:GH4169合金,在650℃的高屈服強(qiáng)度達(dá)1000MPa;制作葉片的合金溫度可達(dá)950℃,例如:GH220合金,950℃的拉伸強(qiáng)度為490MPa,940℃、200MPa的持久壽命大于40小時(shí)。是利用具有一定圓角半徑的模具,通過(guò)模具的沖壓,不存在材料分離,加工成為開(kāi)口空心零件的工藝。由于一次拉深成形,變形量過(guò)大容易裂紋缺陷,所以應(yīng)用中常采用多重拉深小變形量工藝。
鑄造的毛坯在水韌處理前都處于脆性狀態(tài),任何影響收縮的因素都會(huì)使鑄件在澆注后的收縮階段產(chǎn)生裂紋,比較明顯的是箱式鑄件,這種件由砂芯形成內(nèi)腔,砂芯退讓性好,高應(yīng)力區(qū)非常容易產(chǎn)生裂紋。解決辦法是往芯中加入鋸末、泡沫等砂芯有合適的退讓性
材料的磨損失效通??梢苑譃槲孱?lèi):磨粒磨損、黏著磨損、疲勞磨損、腐蝕磨損和微動(dòng)磨損。其中,磨粒磨損為常見(jiàn),機(jī)件運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中,由于外界硬質(zhì)顆粒介入或者接件本身凸起狀物引起的磨損都是磨粒磨損,金屬材料表面脫落物也屬于磨粒磨損范疇。大秦鐵路對(duì)鋼軌性能要求為嚴(yán)苛。對(duì)此高度,于今年組織技術(shù)專(zhuān)家和軌梁廠技術(shù)人員貝氏體百米鋼軌生產(chǎn)工藝,研發(fā)出新型在線控冷工藝。據(jù)統(tǒng)計(jì),今年軌梁廠已累計(jì)生產(chǎn)7批共計(jì)6200噸每米75公斤貝氏體熱處理百米鋼軌,9月底將在大秦線條件艱苦、運(yùn)量大的茶塢段試鋪,接受一年近5億噸的運(yùn)量。但是,石灰粉的加入也會(huì)對(duì)脫硫產(chǎn)生負(fù)面效應(yīng),因?yàn)橐瓿涉V的高脫硫能力,必須在包底深處完成鎂的加熱、熔化、汽化和溶解,過(guò)多的增加石灰粉劑會(huì)延緩這一過(guò)程,因?yàn)镃aO主要起分散劑的作用,起主要脫硫作用的是鎂粉。另外添加石灰粉劑中不可避免的含有CaCO3和Ca(OH)2等組分,將產(chǎn)生系列反應(yīng),導(dǎo)致鎂的氧化損失,降低鈍化鎂粉利用率。因此,必須控制合適的噴吹石灰粉與鈍化鎂粉比例。5.噴槍噴吹速度對(duì)鈍化鎂粉利用率的影響噴吹速度對(duì)鎂粉脫硫率的影響不太明顯。但在一定條件下,脫硫率隨著噴吹速度的增加而升高。在一定的噴吹條件下,盡管?chē)姶邓俣鹊脑黾臃认嗤?,脫硫率的升高幅度并不相同。噴吹速度增加,單位時(shí)間內(nèi)噴吹量增加,鎂粉在鐵水中的分散性不好,脫硫反應(yīng)不充分。公司擁有500Kg-2000Kg的熔煉爐三臺(tái),實(shí)驗(yàn)爐1臺(tái),混砂造型,精密鑄造,拋丸,熱處理等設(shè)備10余臺(tái)套,各類(lèi)金屬切削機(jī)床五臺(tái)套,軋花編織機(jī)2套,鋼絲調(diào)直機(jī)2臺(tái)。公司檢測(cè)設(shè)備及試驗(yàn)手段:化學(xué)性能試驗(yàn)設(shè)備3臺(tái)、機(jī)械性能試驗(yàn)設(shè)備2臺(tái)、手持光譜儀2臺(tái),X光探傷機(jī)1臺(tái)、磁粉機(jī)2臺(tái),能生產(chǎn)單臺(tái)噸位達(dá)4T的大型耐熱鋼鑄件產(chǎn)品。*的生產(chǎn)和生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備,為產(chǎn)品的優(yōu)良品質(zhì)提供了有力的。確保產(chǎn)品在每一道工序的每個(gè)工位“*”生產(chǎn)。