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混料車間的主要設備包括:預混料罐、混料罐、巴氏殺菌消毒機、老化罐、糖罐、椰子油罐及凝機等設備,對于這樣的生產(chǎn)線,控制系統(tǒng)的整體升級并不是一個“小手術”,相當于為整個生產(chǎn)系統(tǒng)換了一套中樞神~經(jīng)。但是用戶的生產(chǎn)線非常緊張,并不想因為更換系統(tǒng)而影響了生產(chǎn)效率,這使得項目實施面臨從未有過的嚴峻考驗。西門子SIAS工程師并沒有因此妥協(xié),在清楚了解生產(chǎn)線的排班后,發(fā)現(xiàn)冰淇淋混料過程中會生產(chǎn)多種口味,每次更換配方時需要停機,清洗產(chǎn)線,西門子工程師因此有了一個靈感,想出一套遷移方案,先在模擬環(huán)境下完成系統(tǒng)的準備工作,然后利用生產(chǎn)線的停機時間分步完成整個系統(tǒng)的遷移。
改造中有眾多的現(xiàn)場控制箱、大量的現(xiàn)場信號接線,原混料生產(chǎn)線用的是西門子Simatic S5系統(tǒng),西門子工程師對整個系統(tǒng)了如指掌,為系統(tǒng)的順利遷移提供了有利保障。這樣工程師們深扎在用戶工廠,在老生產(chǎn)線正常生產(chǎn)的同時,工程師們在虛擬環(huán)境下將新系統(tǒng)模擬好,為了確保一次性切換成功,不給生產(chǎn)帶來影響,工程師們花了3個多月的時間為系統(tǒng)遷移做準備,當一切緒時,激動人心的時刻來臨了,“移植手術”正式啟動。
按照工廠的排班時間安排,每周大概有四五個小時用來完成生產(chǎn)線的清掃工作,工程師們寸步不離的守在工廠里,一旦生產(chǎn)線停機開始遷移工作,終利用一周中產(chǎn)線清洗過程中的碎片時間,完成了對整個系統(tǒng)的遷移。所有的調(diào)試一次性成功,沒有對生產(chǎn)造成任何影響,真正的做到了零停機的無擾切換,保障了生產(chǎn)的正常進行。
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