康復中心污水處理一體化設備
醫(yī)療廢水一體化處理設備,*,污水處理設備價格表,*,全國均有網點,價格清晰,多種方案可選
需要地埋式一體化污水處理設備、二氧化氯發(fā)生器、加藥裝置、氣浮機可隨時發(fā)消息 需要處理生活污水、醫(yī)療污水及相類似的生產廢水可隨時發(fā)消息。
為確保膜濃縮裝置的長期穩(wěn)定運行,防止膜表面受到微生物、有機物及懸浮雜質的污染損壞,需對濃縮前的含鹽廢水進行預處理,常規(guī)預處理技術有混凝沉淀、高級氧化、多介質過濾和超濾等。預處理后廢水的COD、氨氮和結垢離子等含量控制在膜負荷可承受范圍后進入膜濃縮處理單元。
01 混凝沉淀
煤化工廢水中各類有機物多為膠體態(tài)和懸浮態(tài),投加混凝劑后可改變其穩(wěn)定狀態(tài),并在合適的水力梯度下受到分子間引力作用而形成大的絮體或顆粒沉淀分離。常用的混凝藥劑以鋁系和鐵系為主,高分子混凝劑為輔。J. F. Li等將焦化廢水生物出水用混凝劑聚合氯化鋁(PAC)和助凝劑聚丙烯酰胺(PAM)進行預處理,再用膜蒸餾法脫鹽,其脫鹽效果明顯優(yōu)于直接膜蒸餾脫鹽方法。
02 高級氧化
應用在煤化工廢水預處理中的高級氧化技術主要有臭氧氧化法、電催化氧化法、Fenton-類Fenton法。陸曦等采用臭氧耦合過氧化氫法處理煤化工濃鹽水,實驗表明,臭氧耦合過氧化氫氧化不僅可有效去除廢水中的有機物,還降低了廢水毒性。李長海等通過Fenton法預處理阿特拉津含鹽廢水,反應時間為120 min條件下,廢水COD去除率可達90.5%。
03 超濾
超濾裝置通常作為反滲透裝置的預處理裝置,保障反滲透裝置的進水濁度<0.2 NTU、SDI<3,以達到降低反滲透裝置的清洗頻率、延長反滲透膜的使用壽命,及保障反滲透系統(tǒng)穩(wěn)定運行的目的。
含鹽廢水膜濃縮技術
預處理后的含鹽廢水水量很大,直接進入蒸發(fā)結晶系統(tǒng)會產生高昂的處理費用。通常需根據廢水鹽度進行一到兩級的膜濃縮處理,使廢水鹽度達到8%以上再進入蒸發(fā)結晶系統(tǒng)。當前,一級膜濃縮技術以反滲透zui為典型,二級膜濃縮技術以反滲透、電滲析的改型工藝zui常用,納濾、正滲透等技術也被協(xié)調使用,但占比不高。
01 一級膜濃縮技術
反滲透技術膜組件通常在低于8 MPa壓力下工作。經驗表明,廢水鹽度不超過6 000 mg/L時,反滲透膜在脫鹽率、水通量、截留有機物和抗生物降解方面性能良好。但對于水質較差的煤化工含鹽廢水,回收率取值過高會極大降低反滲透膜的使用壽命,甚至造成膜破裂,故反滲透系統(tǒng)水回收率多控制在60%~65%,濃縮倍數在3左右,產生的濃鹽水鹽度一般在10 000 mg/L以上。未來的工程應用中可通過開發(fā)具有更好機械和化學性質的新材料,如納米膜材料、陶瓷膜材料來進一步提高煤化工含鹽廢水的脫鹽率和水回收率。還可通過修飾膜的親疏水性、粗糙度、Zeta電位和官能團等方法減少RO膜的結垢趨勢。
02 二級膜濃縮技術
經過一級膜濃縮產生的濃鹽水成分更加復雜,除了含鹽廢水中原有的無機鹽和有機物,在預處理和脫鹽過程中使用的少量化學品如混凝劑、阻垢劑、緩蝕劑及酸堿等也被引入,加之鹽度的增加,使得傳統(tǒng)的納濾、反滲透等膜濃縮工藝已經無法進行濃鹽水再濃縮。當前主流的二級膜濃縮技術主要有特種反滲透、高效反滲透、碟管式反滲透和電滲析等,正滲透、微生物燃料電池等技術目前還處于研發(fā)階段。
康復中心污水處理一體化設備特種反滲透(SUPER RO)對膜工藝濃水中有機物、鹽和水的分離較*,回收清液的水質良好,COD和鹽度的去除率均可達到90%以上,可對傳統(tǒng)膜工藝(UF/RO)產生的濃水進行7~8倍再濃縮。二級濃縮后系統(tǒng)的水回收率可達90%~95%,大大減少了濃鹽水排放量,繼而減少后續(xù)蒸發(fā)系統(tǒng)的處理量,可使整套系統(tǒng)較常規(guī)*工藝節(jié)省20%左右的投資成本。SUPER RO特種膜的技術優(yōu)勢在于其zui高可在14 MPa的高壓條件下工作,故對傳統(tǒng)膜工藝濃水的清水回收率的限制極大降低,濃縮倍數增加,濃縮液鹽度可提高到10%以上。沉淀與過濾是去除病毒、賈第蟲和隱孢子蟲以及其它致病微生物的有效屏蔽過程,如果水廠回收利用廠內的自用水(沉淀池排泥水和反沖洗水),微生物會在沉淀池和濾池中得以富集。建議特殊時期應停止未處理過沉淀池排泥水和濾池反沖洗水回收,并經過消毒等安全處理后排放??紤]到病毒等微生物在濾池和反沖洗水中的富集以及某些病毒通過空氣飛沫、密切接觸的傳播途徑特性,建議水廠操作人員在濾池氣水反沖洗和其它曝氣工段中佩戴kou罩和勤洗手進行個人預防。
進水平均NH3-N為25 mg/L,中試出水及污水廠二沉池出水平均NH3-N均在0.6~0.7 mg/L,去除率均能達到96%以上。
進水平均TN為38 mg/L,中試出水平均TN小于10 mg/L,平均去除率能達到72%,基本滿足GB 18918—2002一級A標準;而污水廠二沉池出水平均TN為20 mg/L左右,TN去除率較低,且出水指標不穩(wěn)定,說明污水廠現有缺氧池無法提供良好的反硝化條件。
A/O+MBR工藝可以有效提高系統(tǒng)的污泥濃度,減少污泥流失,增長污泥齡,保證硝化細菌及反硝化細菌的優(yōu)勢生長,為硝化作用和反硝化作用提供了良好的條件。
TP中試結果與分析
生物除磷是聚磷菌在好氧條件下攝取磷,通過定期排出剩余污泥而去除,實際處理效果與好氧條件、聚磷菌生長情況及污泥活性有關,同時通過MBR的高效截留作用,可以有效防止污泥流失,而傳統(tǒng)的二沉池存在這個問題。實驗裝置進出水TP及去除率,以及污水廠正常運行二沉池出水TP如圖6所示。
6.進水平均TP為3.5 mg/L,中試出水平均TP為0.98 mg/L,平均去除率能達到72%,污水廠二沉池出水平均TP為2.8 mg/L,幾乎沒有去除效果,并不是因為生化系統(tǒng)的原因,而是二沉池出水帶有浮渣或者污泥,檢測時未進行過濾,僅是自然沉降后的測定,并不能*反應污水站生化系統(tǒng)的處理效果,但是反映了現有系統(tǒng)存在的問題。而MBR的高效截留作用,避免污泥隨MBR出水流出,保證TP在系統(tǒng)污泥中的有效累積,并隨剩余污泥排出。
經A/O+MBR處理后的TP仍不能穩(wěn)定達標,需要增加化學除磷以保證zui終出水達到GB 18918—2002一級A標準,可進入污水廠現有二級多元催化氧化+絮凝終沉池進行深度處理。
A/O+MBR工藝在HRT較短的情況下(與污水處理廠A/O工藝段相比,缺氧段HRT減少20%、好氧段HRT減少25%)取得了良好的處理效果,COD平均去除率能達到65%左右;
在補充外加碳源,保證C/N≥3.5條件下,出水平均TN為10 mg/L,平均去除率能達到72%,出水滿足GB 18918—2002一級A標準;TP平均去除率能達到72%,雖未穩(wěn)定達到GB 18918—2002一級A標準,但生化除磷效果的提升可以有效降低后續(xù)化學除磷的運行費用。