霞石破碎機(jī)上的襯套經(jīng)常產(chǎn)生老化事故,使用壽命僅有2-3個(gè)月,從而影響生產(chǎn)的正常進(jìn)行。襯套與機(jī)體的固定是用澆鑄鋅來定位的,由于該設(shè)備工作時(shí)的振動(dòng)較大,鑄鋅產(chǎn)生了松動(dòng)。下面本文主要介紹霞石破碎機(jī)襯套松動(dòng)的原因及改進(jìn)措施。
一、霞石破碎機(jī)襯套松動(dòng)的原因
由于潤滑油具有一定的壓力,襯套就出現(xiàn)老化事故。原來的潤滑油分兩條路進(jìn)入機(jī)器內(nèi)。一條由機(jī)器下部油孔進(jìn)入機(jī)器,又分為三條支路到達(dá),空偏心軸內(nèi)外表面,主軸中間油孔到達(dá)碗形軸承,經(jīng)過孔道潤滑大小齒輪.然后由小傘齒輪下部回油。另一條由傳動(dòng)軸架上的孔進(jìn)油潤滑傳動(dòng)軸承,其回油也是經(jīng)過小圓錐齒輪-F部的回油孔及轉(zhuǎn)動(dòng)架上的回油孔回油?;赜陀袉为?dú)管路流回的油箱。
二、具體改進(jìn)措施
1、在空心軸外,按逆旋轉(zhuǎn)方向,切削兩條螺旋油道,寬6~7mm,深5~6mm。當(dāng)空心軸轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),潤滑油便沿著螺旋油道向上流動(dòng),增加了上部潤滑油的供油量,解決了套長間隙小,襯套上部缺油的矛盾。
2、為消除因襯套上移,潤滑油回路被堵而增加阻力,在襯套上端切出4~6個(gè)12x12mm的缺口,是回油暢通無阻。通過以上兩項(xiàng)改進(jìn)后,可防止襯套高溫老化事故,一是減少了維修時(shí)間,增加了選礦處理量;二是可節(jié)約維修費(fèi)用。
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