1.前言
廣州珠江電廠裝機容量為4×300MW,三大主機均為哈爾濱動力集團提供。#1機組投產(chǎn)于1993年,MCS控制系統(tǒng)由美國西屋公司的WDPF-II分散控制系統(tǒng)構(gòu)成。因原有的系統(tǒng)不具備調(diào)節(jié)回路自動投自動的功能,給水控制沒有考慮汽泵跳閘事故工況下電泵的自動調(diào)節(jié)。在機組的運行過程中,如果遇到汽泵跳閘工況,運行人員只能手動干預(yù)調(diào)節(jié)汽包水位,水位調(diào)節(jié)品質(zhì)較差;為了機組的安全,有時不得不采取切磨、減負荷的方法防止汽包水位超限跳爐。這樣導(dǎo)致整個機組參數(shù)波動,運行人員手忙腳亂,勞動強度、心理負擔(dān)較大。因此,電廠強烈要求增加給水事故工況下的調(diào)節(jié)功能。
此次#1機組DCS改造,采用上海新華控制工程有限公司的XDPS-400分散控制系統(tǒng),從軟硬件上提供了解決這個問題的可能。
2.設(shè)計思想
機組在正常運行過程中發(fā)生汽泵跳閘的工況,對汽包水位調(diào)節(jié)而言屬于給水流量內(nèi)擾。自動調(diào)節(jié)回路設(shè)計的目的就是要快速消除汽泵跳閘引起的給水流量內(nèi)擾,調(diào)節(jié)給水流量迅速恢復(fù)到汽泵跳閘前的水平,使得汽包水位不致波動過大。
3.控制回路設(shè)計
3.1汽泵跳閘時,運行汽泵的調(diào)節(jié)
汽泵跳閘初期,電泵尚未啟動,還沒有流量,給水流量急劇減少,但汽包水位還沒有明顯下降。此時需迅速將另一臺汽泵的轉(zhuǎn)速提起,補償因汽泵跳閘引起的給水流量的減少。在實現(xiàn)上,有兩種方法:
?。?)給水泵轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)做平衡算法(BALANCE)
采用平衡算法的優(yōu)點是:當(dāng)一臺給水泵跳閘后,余下的給水泵轉(zhuǎn)速會迅速自動增加,保持總的出力不變。但也存在一個問題;指令平衡中引用了電泵的勺管指令,而電泵在備用時,調(diào)整勺管位置并不改變電泵出力(因此時電泵還未啟動),此時平衡算法起作用會引起給水流量的擾動從而引起汽包水位擾動。
?。?)給水泵流量做平衡算法
各臺泵設(shè)計流量調(diào)節(jié)內(nèi)回路,兩臺汽泵之間設(shè)置流量平衡回路。給水三沖量調(diào)節(jié)器輸出一個給水流量指令到運行的給水泵,流量調(diào)節(jié)回路負責(zé)將泵的出力調(diào)節(jié)到要求的流量,使得每臺泵流量均衡。當(dāng)一臺汽泵跳閘時,另一臺汽泵的給水流量指令系數(shù)自動增加為原來的兩倍,補償總給水流量的損失。給水流量指令的切換設(shè)有一定的速率,防止汽泵轉(zhuǎn)速擾動過大導(dǎo)致MEH退出給水自動,同時又要迅速補償總給水流量的缺口。
3.2電泵的聯(lián)動及調(diào)節(jié)
正常運行時,兩臺汽泵運行,電泵停止,電泵出口、入口門全開,電泵處于備用狀態(tài)。電泵勺管預(yù)先置在一定的位置,以便電泵聯(lián)啟后能迅速的帶上負荷,縮短啟動時間。該位置可參考機組正常運行工況下(通常在240MW左右),單臺給水泵流量所對應(yīng)的電泵勺管位置確定,目前定在50%左右。
當(dāng)汽泵跳閘時,由SCS邏輯馬上聯(lián)啟電泵。同時,記錄下此時給水三沖量調(diào)節(jié)器的給水流量指令。電泵聯(lián)啟成功后,其勺管位置馬上跟蹤到汽泵跳閘時流量指令所對應(yīng)的電泵勺管位置,使得電泵能快速補償因汽泵跳閘造成的總給水流量的缺口。當(dāng)勺管位置到達跟蹤值附近后,解除跟蹤并將勺管投入自動,參與給水調(diào)節(jié)。
3.3電泵聯(lián)啟后,汽泵的恢復(fù)
當(dāng)電泵聯(lián)啟成功并投入自動后,電泵已具備給水自動調(diào)節(jié)的能力,此時應(yīng)恢復(fù)汽泵的正常調(diào)節(jié),將送到該汽泵的給水指令系數(shù)恢復(fù)到原來的數(shù)值。同樣,恢復(fù)的過程也需設(shè)有一定的速率,既要防止汽泵轉(zhuǎn)速擾動過大,又不致進入汽包的給水過多,汽包水位反超的過高。
至此,整個汽泵聯(lián)動電泵過程結(jié)束,給水調(diào)節(jié)恢復(fù)正常。
4.試驗情況
為安全起見,整個給水?dāng)_動試驗分兩步進行。
1)機組負荷180MW時的擾動試驗
通過180MW負荷下的給水?dāng)_動試驗,觀察給水的調(diào)節(jié)情況,為下一步在高負荷下試驗打好基礎(chǔ);同時,降低試驗風(fēng)險,不會因為汽包水位的波動引起機組跳爐的危險。試驗工況:機組負荷180MW,穩(wěn)定運行;兩臺汽泵運行,電泵處于備用;跳閘B小機,聯(lián)啟電泵參與給水調(diào)節(jié)。汽包水位波動:-57mm,63mm。
通過試驗情況,發(fā)現(xiàn)給水流量恢復(fù)較慢(51秒),導(dǎo)致汽包水位下降較大;給水流量恢復(fù)到跳閘前水平后,反沖較大,且回調(diào)時間較長,結(jié)果又導(dǎo)致汽包水位超調(diào)過大。按照這個試驗結(jié)果,在240MW負荷下做給水?dāng)_動試驗,汽包水位將會下降100mm左右;同樣,水位上調(diào)也會過大。如果機組負荷更高,水位波動將更為劇烈。
分析試驗曲線,汽泵跳閘時,另一臺汽泵升速很快,而電泵升速較慢,電泵壓頭被汽泵壓住使得電泵流量增長放慢,zui小流量再循環(huán)閥關(guān)閉較晚,電泵出水不及時,總給水流量恢復(fù)緩慢;當(dāng)汽泵轉(zhuǎn)速下降后,電泵流量增加,zui小流量閥打開,使得給水流量猛增;而電泵調(diào)節(jié)滯后,水量回調(diào)較慢,導(dǎo)致汽包水位上調(diào)較高。
因此,修改電泵調(diào)節(jié)子回路,將電泵投入自動后流量內(nèi)回路的無擾切換速度加快,由原來的2~3分鐘減小為半分鐘左右,使電泵調(diào)節(jié)能迅速跟上給水指令。同時,在不影響給水泵安全運行的前提下,將再循環(huán)閥關(guān)閉的流量定值減小,使得給水泵能迅速打出流量。
2)機組負荷240MW時的擾動試驗
在對給水調(diào)節(jié)回路作了適當(dāng)?shù)恼{(diào)整后,進行了高負荷下的給水?dāng)_動試驗。試驗工況:機組負荷240MW,穩(wěn)定運行;兩臺汽泵運行,電泵處于備用;跳閘B小機。試驗曲線見附圖一??梢姡鹿使r下,給水調(diào)節(jié)品質(zhì)得到了很大的提高,給水流量恢復(fù)時間縮短為16秒左右,汽包水位上下波動-47mm~33mm。
5.結(jié)論
經(jīng)過完善后的給水控制回路經(jīng)受住了單臺汽泵跳閘這樣的事故工況考驗,并且達到了理想的控制品質(zhì),大大減輕了運行人員在這樣的事故工況下的勞動強度,增強了機組事故工況的處理能力。為機組安全、穩(wěn)定運行奠定了堅實的基礎(chǔ)。