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一、 項(xiàng)目背景及要求
(一)項(xiàng)目背景
該項(xiàng)目主要為鋰電池行業(yè)項(xiàng)目,主要對極片(正極以及負(fù)極)對極片位置進(jìn)行焊機(jī)耳以及包膠操作,對后續(xù)卷繞機(jī)加工的原料進(jìn)行的生產(chǎn)
(二)項(xiàng)目要求:
1、 生產(chǎn)效率:1分鐘35Pcs
2、 穩(wěn)定性:除所需原材料以及長時間動作出現(xiàn)傳感器檢測到位出現(xiàn)的報(bào)警問題外,機(jī)器動作不能出現(xiàn)無問題報(bào)警
3、 精準(zhǔn)度:極片焊接位置,貼膠位置進(jìn)度不能大于50絲,糾偏處理精度要保證收放卷對其度適宜,在焊接以及貼膠位置的前后對其度要一致
4、 自動化:除人為需要更換材料外,額外時間機(jī)器將自動動作無需人工參與
5、 易用性:貼合現(xiàn)場操作人員使用,手動模式下存在多個小循環(huán)半自動,方便操作人員進(jìn)行穿料以及自動對收放卷擺臂進(jìn)行控制
6、 張力:在收放卷過程中,要保證卷經(jīng)變大或變小,擺臂控制的收放卷速度能夠跟隨,并且通過線速度恒定實(shí)現(xiàn)自動收放卷有無材料時的報(bào)警動作
7、多功能:要求可實(shí)現(xiàn)單焊單貼,雙焊雙貼,單焊分次貼,極耳有無包膠等功能切換
二、 硬件配置:
匯川設(shè)備:
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 備注 | 數(shù)量 |
1 | HMI | IT5070T | 人機(jī)界面 | 1 |
2 | PLC | H3U-3232MT | 控制器 | 1 |
3 | AD模塊 | AM600-4AD | 4路AD | 2 |
4 | 輸入模塊 | AM600-3200END | 32點(diǎn)輸入 | 3 |
4 | 輸出模塊 | AM600-3200ETN | 32點(diǎn)輸出 | 1 |
5 | 伺服電機(jī) | ISMH1-40B30CB-U231Z | 400W電機(jī) | 4 |
6 | 伺服驅(qū)動器 | IS620PS2R8I-IAB-C | 400W驅(qū)動 | 4 |
7 | 伺服電機(jī) | ISMH1-75B30CB-U231Z | 750W電機(jī) | 2 |
8 | 伺服驅(qū)動器 | IS620PS5R5I-IAB-C | 750W驅(qū)動 | 2 |
三、 方案拓?fù)?/span>:
四、 方案說明:
采用匯川H3U以COM1采用485形式通訊觸摸屏,采用Canlink通訊伺服,采用脈沖+方向控制糾偏步進(jìn)電機(jī)
(一)方案優(yōu)點(diǎn):
1、 采用Canlink通訊既保證了通訊穩(wěn)定也保證了通訊傳輸速率,通訊速率可達(dá)1M
采用匯川Canlink形勢下控制伺服,Canlink屬于有源通訊,抗擾力高于485通訊,且伺服與PLC之間的通訊數(shù)據(jù)傳輸配置容易,并可針對現(xiàn)場實(shí)際條件選擇多種觸發(fā)形式,可實(shí)時進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,也可以選擇人為觸發(fā)事件傳輸,且采用Canlink形勢下的通訊速率可達(dá)1M
2、 采用匯川Canlink控制伺服,可以采用集成指令,以及根據(jù)實(shí)際現(xiàn)場要求自定義添加相關(guān)映射參數(shù)
3、 采用脈沖+方向控制糾偏步進(jìn)電機(jī),匯川PLC輸出脈沖頻率可達(dá)200K,不降低步進(jìn)電機(jī)細(xì)分保證精準(zhǔn)度的情況下可以保證快速,穩(wěn)定的趨近設(shè)定的糾偏位置
(二)現(xiàn)場難點(diǎn)問題及解決方案說明:
1、 收放卷動作中,要求擺臂不抖動,收放平穩(wěn)
采用H3U搭配AD模塊,采集擺臂電位計(jì)數(shù)據(jù),進(jìn)行死區(qū)算法(以穩(wěn)定區(qū)間內(nèi)伺服不響應(yīng))超過穩(wěn)定區(qū)域內(nèi)以設(shè)定正反向搭配線性規(guī)劃轉(zhuǎn)速進(jìn)行補(bǔ)償實(shí)現(xiàn),收放卷過程中擺臂不抖動,并針對該方案實(shí)時被動采集即轉(zhuǎn)速即將到達(dá)給定死區(qū)限制值后自動規(guī)劃給定轉(zhuǎn)速提升或減小速度給定
2、 無放料傳感器的情況下自動檢測放卷材料直徑實(shí)現(xiàn)自動停機(jī)
以線速度恒定公式,通過Canlink讀取牽引+放卷轉(zhuǎn)速,因牽引單純帶材料而不是累計(jì)收材料,所以牽引線速度恒定已知實(shí)時計(jì)算放卷直徑,并通過現(xiàn)場人員設(shè)定直徑大于實(shí)際放卷反饋直徑實(shí)現(xiàn)自動停機(jī)的操作算法
3、 焊接以及貼膠精準(zhǔn)度定位問題:
采用中斷形式接入伺服DI9,無給定中斷信號伺服以PLC給定信號動作,中斷檢測到位以中斷設(shè)定定長以及速度進(jìn)行運(yùn)動,保證了時間相應(yīng)中斷定長給定信號,從而保證了定位精準(zhǔn)度
4、 緩存處理邏輯:
采用動作完成,緩存傳感器信號記錄等進(jìn)行控制,保證觸碰到緩存傳感器時,出現(xiàn)焊接貼膠正常動作,并根據(jù)傳感器跟定信號自動實(shí)現(xiàn)停止開啟后續(xù)加工器件的邏輯動作
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