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立式長(zhǎng)軸液下泵的振動(dòng)原因及解決
[摘 要]對(duì)立式長(zhǎng)軸液下泵振動(dòng)的原因進(jìn)行了深入分析,結(jié)合施工管理及設(shè)備運(yùn)行維護(hù)實(shí)踐,解決了立式長(zhǎng)軸液下泵振動(dòng)的故障,實(shí)現(xiàn)了立式長(zhǎng)軸液下泵設(shè)備長(zhǎng)周期安全運(yùn)行。
[關(guān)鍵詞]長(zhǎng)軸泵,立式長(zhǎng)軸泵,長(zhǎng)軸液下泵,立式長(zhǎng)軸液下泵,振動(dòng),分析,原因
立式長(zhǎng)軸液下泵做為一種定型產(chǎn)品, 因具有耐用、維護(hù)方便等特點(diǎn),在石化、醫(yī)藥等領(lǐng)域中有著廠 泛應(yīng)用。但由于立式長(zhǎng)軸液下泵安裝及制造中的偏差,常造
1立式長(zhǎng)軸液下泵基本參數(shù)
某煉廠水池采用2臺(tái)長(zhǎng)軸液下泵供水,在試運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)這2臺(tái)泵振動(dòng)強(qiáng)烈,測(cè)得的振動(dòng)速度為2Imm/s。由JB/T8097—1999 《泵的振動(dòng)測(cè)量與評(píng)價(jià)方法》可知,該液下泵的振動(dòng)速度應(yīng)為7.1mm/s以下,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)得的振動(dòng)值嚴(yán)重超標(biāo)。
立式長(zhǎng)軸液下泵泵組的技術(shù)參數(shù)如下:
額定流量:50m3/h;揚(yáng)程:32m; 出口壓力:0.32Mpa; 電機(jī)功率:llkw;轉(zhuǎn)速:2950r/min:輸送介質(zhì):含油污水。
立式長(zhǎng)軸液下泵的泵軸由4段短軸組成, 軸段與軸段之間采用夾殼聯(lián)軸器半分環(huán)的連接方式。在軸段的兩端各有軸承支撐,其中在與泵體相連接軸段的一端為1套滑動(dòng)軸承,其余為滾動(dòng)軸承。第1~3段軸的軸長(zhǎng)相同,每段軸長(zhǎng)約為1.1m,而與泵體連接的第4段軸軸長(zhǎng)約為1.4m。
2立式長(zhǎng)軸液下泵振動(dòng)原因分析及控制措施
鑒于該類型立式長(zhǎng)軸液下泵為長(zhǎng)期定型產(chǎn)品, 因此可以基本排除設(shè)計(jì)方面的原因。結(jié)合以往使用中的實(shí)踐, 產(chǎn)生振動(dòng)的原因主要由安裝和制造兩方面的原因?qū)е隆?span lang="EN-US">
2.1安裝質(zhì)量分析及控制
由于安裝質(zhì)量原因?qū)е?/span>立式長(zhǎng)軸液下泵機(jī)泵振動(dòng)的概率非常高,因此先從立式長(zhǎng)軸液下泵安裝質(zhì)量進(jìn)行分析。
(1)立式長(zhǎng)軸液下泵安裝時(shí)基礎(chǔ)板未找平找正。如果安裝時(shí)未進(jìn)行基礎(chǔ)的找平工作,安裝板與基礎(chǔ)接觸將出現(xiàn)間隙,接觸不完善,造成泵運(yùn)轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)振動(dòng)現(xiàn)象??刂拼胧椋夯A(chǔ)板找正找平,用墊鐵選好著力點(diǎn), 設(shè)置于基礎(chǔ)螺栓附近至少應(yīng)有一組墊鐵,但對(duì)稱布置,在接縫處兩側(cè)也應(yīng)各墊一組墊鐵。
(2)立式長(zhǎng)軸液下泵葉輪流道內(nèi)存有夾雜物。吸入口吸入雜質(zhì),會(huì)堵塞一部分流道,葉輪與蝸殼的摩擦損失加大。在此情況下, 電機(jī)輸出扭矩增大,導(dǎo)致電機(jī)電流增大, 從而使振動(dòng)加劇??刂拼胧椋涸谖攵嗽黾舆^濾裝置,防止雜物進(jìn)入,并定期進(jìn)行清理。
(3)立式長(zhǎng)軸液下泵管道配置不合理產(chǎn)生應(yīng)力變形??刂拼胧椋罕玫倪M(jìn)口管段應(yīng)避免彎曲和積存空氣,避免管道應(yīng)力對(duì)泵產(chǎn)生影響。管道配置時(shí)應(yīng)盡可能避免管道應(yīng)力、變形應(yīng)力和管道閥門的重量作用到泵體上。
2.2立式長(zhǎng)軸液下泵制造質(zhì)量分析與控制
立式長(zhǎng)軸液下泵的制造質(zhì)量出現(xiàn)問題, 同樣會(huì)導(dǎo)致振動(dòng)發(fā)生。從制造的源頭上控制泵的質(zhì)量,可以
(1)立式長(zhǎng)軸液下泵同軸度失調(diào)引起振動(dòng)。同軸度包括泵的所有回轉(zhuǎn)部件,如泵軸、軸承座、聯(lián)軸器及軸承精度等,這些都需要機(jī)加工的精度來保證??刂拼胧椋褐圃斓幕剞D(zhuǎn)部件的同軸度應(yīng)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。
(2)立式長(zhǎng)軸液下泵葉輪及泵軸精度不夠引起振動(dòng)。
泵軸表面粗糙度不合要求,尤其是密封和軸封部位,葉輪的過流面粗糙度不符合要求,材質(zhì)分布不均等都將引起振動(dòng)。控制措施為:制造葉輪和泵軸的精度應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)的要求,泵軸的表面粗糙度(尤其是密封和軸封部位)、軸的熱處理質(zhì)量及葉輪的過流面粗糙度等,都應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn),不能存在熱裂、氣孔、砂眼及其它缺陷。
另外從增大軸徑,縮小支撐之間跨距或者增加支撐,控制滑動(dòng)軸承與軸套之間的徑向間隙,可在一定范圍內(nèi)降低泵的振動(dòng)。
3立式長(zhǎng)軸液下泵振動(dòng)故障處理
從以上分析中, 可看出:立式長(zhǎng)軸液下泵振動(dòng)產(chǎn)生的原因集中在安裝及制造環(huán)節(jié),為此從這兩方面著手進(jìn)行處理。
3.1立式長(zhǎng)軸液下泵安裝質(zhì)量方面的處理
在確定軸承密封室已加注潤滑油后,初步懷疑是由安裝質(zhì)量引起的振動(dòng)。因?yàn)榘惭b質(zhì)量出
現(xiàn)問題導(dǎo)致的泵體振動(dòng)是見也是較容易解決的。
(1)立式長(zhǎng)軸液下泵基礎(chǔ)板未找平引起振動(dòng)。對(duì)基礎(chǔ)板重新進(jìn)行找平加固,但效果仍不理想,振動(dòng)依然強(qiáng)烈。
(2)立式長(zhǎng)軸液下泵由于垂直度引起振動(dòng)。如果垂直度出現(xiàn)問題,那么在泵運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),只要泵體有較小的振動(dòng),振動(dòng)通過長(zhǎng)軸傳遞到操作平臺(tái)處,振動(dòng)將被放大。處理方法:在安裝板下加墊一圈橡膠并用螺栓緊固, 此時(shí)的泵相當(dāng)于懸空狀態(tài),如果仍振動(dòng),可以基本排除安裝質(zhì)量問題。經(jīng)試運(yùn)轉(zhuǎn),振動(dòng)依然強(qiáng)烈,沒有得到減輕。此時(shí)基本排除由于安裝板未找平或軸的垂直度問題。
(3)立式長(zhǎng)軸液下泵吸入口是否存在雜質(zhì)。在隨后的拆檢中,發(fā)現(xiàn)吸入口處及葉輪與蝸殼之間確有塑料袋等雜物存在,將雜物清理干凈重新裝配后再次試運(yùn)行,振感仍強(qiáng)烈,但稍有減輕。可以判斷存在過流因素的影響,但并不是引起振動(dòng)的主要原因。
3.2立式長(zhǎng)軸液下泵制造質(zhì)量方面的處理
在安裝質(zhì)量方面沒有找到原因的情況下,開始考慮制造質(zhì)量引起的問題,尤其是不平衡問
題。之后采用實(shí)驗(yàn)手段進(jìn)行驗(yàn)證。將電機(jī)分別與第1~4段軸進(jìn)行連接試運(yùn)行,其結(jié)果顯示只有在將泵體及所連帶的第4段軸安裝運(yùn)行時(shí),才有明顯的振動(dòng)現(xiàn)象。可以肯定振動(dòng)的主要根源出在泵體及所連帶的這段軸上。振動(dòng)主要來自轉(zhuǎn)子部分(軸、葉輪、鎖緊帽等轉(zhuǎn)動(dòng)件), 因此如果進(jìn)行機(jī)械平衡試驗(yàn),效果將會(huì)大有改觀。由制造廠征求反饋的平衡試驗(yàn)信息得知,與泵體相連的第4段軸跳動(dòng)異常。
檢查發(fā)現(xiàn), 由于同類型的立式長(zhǎng)軸液下泵與泵體相連接的每段軸軸長(zhǎng)約為1.1m,而第4段的軸長(zhǎng)為
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