摘要:整個熱軋機組采用了新技術(shù)、自動化程度高。熱軋機組中采用的西門子控制設(shè)備很多,控制的對象也很多,這里僅就飛剪的
PLC控制作介紹。
一、項目簡介
寧波建龍鋼鐵公司是一家大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè),年產(chǎn)量為600萬噸,主要產(chǎn)品全為板材。其中1780熱帶鋼連軋機組生產(chǎn)能力為400萬噸,主要控制的工藝設(shè)備有:3座步進式加熱爐、2架粗軋、飛剪、7機架精軋、層流冷卻、3臺卷取機、平整線等等。
整個熱軋機組采用了新技術(shù)、自動化程度高。電源動態(tài)無功補償采用西門子SVC;機組主傳動同步電動機使用交•交變頻裝置,控制器采用16套SIEMENS公司的SIMADYND全數(shù)字矢量控制系統(tǒng);交流異步機輔傳動系統(tǒng)(73套)采用西門子全數(shù)字交一直一交變頻器(6SE70系列產(chǎn)品);卷取機同步電動機定子電樞主回路采用6SE70裝置,轉(zhuǎn)子勵磁回路則由6RA70裝置供電;所有傳動變頻控制裝置與基礎(chǔ)自動化系統(tǒng)(PLC、TDC共36套)之間的通訊全部采用Profibus-Dp通訊協(xié)議;而所有控制器裝置(PLC、TDC、SIMADYND)的遠程I/O采用經(jīng)Profibus-Dp通訊的ET200M站(173個);基礎(chǔ)自動化系統(tǒng)(一級)的操作監(jiān)控軟件采用Wincc;配置了二級機控制系統(tǒng);一級和二級的控制系統(tǒng)均采用工業(yè)以太網(wǎng)通信。
二、工藝設(shè)備介紹
位于精軋除鱗機前的飛剪采用轉(zhuǎn)鼓式結(jié)構(gòu),由一臺2300kW交流同步電動機通過齒式聯(lián)軸器與主減速機相連,主減速機輸出端通過鼓形齒聯(lián)軸器與下轉(zhuǎn)鼓相連。上下轉(zhuǎn)鼓間由同步齒輪相連。在各個轉(zhuǎn)鼓上成90。地安裝兩個剪刃,一對用于頭部剪切,切頭時剪刃速度應(yīng)當(dāng)稍大于飛剪前的帶坯速度;另一對用于尾部剪切,切尾時剪刃速度應(yīng)當(dāng)稍小于F1機架的咬入速度。當(dāng)電動機轉(zhuǎn)動時帶動下轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)動,上轉(zhuǎn)鼓也同時轉(zhuǎn)動。由裝在上下轉(zhuǎn)鼓上的剪刃剪切帶坯。停機用氣動抱閘。飛剪用于將運行中的鋼坯切去頭部和尾部,以便鋼坯順利進入精軋機,并且可以提高成品的頭、尾質(zhì)量。
飛剪的控制設(shè)備包括兩部分:一是S7-400PLC的邏輯順序控制,二是交•交變頻的矢量控制器SIMADYND。這里重點介紹飛剪的PLC控制。
三、控制系統(tǒng)構(gòu)成
飛剪的控制采用1套S7-400PLC,系統(tǒng)由主機架、ET200M遠程I/O站組成,功能模塊有FM450高速計數(shù)器模板,值編碼器位置檢測模板(SM338)。
PLCS7-400通過工業(yè)以太網(wǎng)通訊模板(CP443)連接到以太網(wǎng)上,完成與HMI、其他PLC的通訊。
主機架上CPU模板集成的DP接口通過Profibus-DP網(wǎng)連接3個ET200M遠程站。
主機架上Profibus-DP網(wǎng)通訊模板(IM467)DP接口通過Profibus-DP網(wǎng)連到變頻傳動裝置的Profibus-DP網(wǎng)通訊模板(CBP2、SS52)上?! ?div style="text-align: left"> 控制系統(tǒng)的硬件配置圖如圖1所示。
四、控制系統(tǒng)完成的功能
1.PLCS7-400主要完成精軋飛剪區(qū)以下控制功能
●飛剪前輥道速度控制
●飛剪前側(cè)導(dǎo)板控制
●飛剪機架輥運轉(zhuǎn)控制
●飛剪自動控制(切頭、切尾)
●飛剪手動控制(切頭、切尾)
●除磷箱入口夾送輥速度、壓下控制
●除磷箱內(nèi)輥道速度控制
●除磷箱出口夾送輥速度、壓下控制
●高壓除鱗水開閉控制
●除鱗箱蓋開閉控制等。
圖1控制系統(tǒng)配置圖
2.飛剪的剪切動作
?。?)在不剪切時,剪刃處于等待位置,就是剪刃的靜止位置,在此位置上帶鋼通過飛剪,剪刃則由冷卻水進行冷卻。除了切頭、切尾外,剪刃均處于該位置。此時切頭剪刃處于270,尾剪刃處于18。
(2)當(dāng)飛剪得到切頭的指令后,首先將切頭剪刃轉(zhuǎn)到220。,該位置就是剪刃的起動位置,飛剪得到切頭起動的指令(B處延時)后,切頭剪刃即從220。位置起動加速,在16.8。開始進剪切,至0。剪切完成,在-20。位置開始制動,在130。位置制動結(jié)束,然后再返回到270。等位置,等待下一個切頭指令,再重復(fù)以上全過程,如圖3所示。
圖3切頭動作示意圖
(3)當(dāng)飛剪得到切尾的指令后,首先切尾剪刃從180位置轉(zhuǎn)到240,該位置就是剪刃的起虧位置,當(dāng)飛剪得到切尾起動的指令(B’處延時)后,切尾剪刃即從240位置起動加速,在16.8始進入剪切,至0剪切完成,在-20位置開始制動,在130位置制動結(jié)束,然后再返回到180冬待位置,等待下一個切尾指令,再重復(fù)以上全過程,如圖4所示。
3.飛剪控制方式
“飛剪切頭”、“飛剪切頭切尾”的選擇在HMI上實現(xiàn),操作臺上選擇開關(guān)完成“機旁”,“主控”切換,機旁可點動,操作臺上主控分手動,自動方式,在HMI上設(shè)動自動方式的頭部(C)/尾部(C’)剪切長度,速度超前,滯后率的數(shù)據(jù)。操作臺上主控有連續(xù)剪切蘑菇頭操作按鈕(故障切廢功能)。
飛剪控制主要包括軋件測速、頭尾位置檢測,主電動機的轉(zhuǎn)速測量,飛剪剪刃主軸位置檢測,飛剪的起??刂坪桶踩?lián)鎖。而計算確定剪切定時器的設(shè)定時間是關(guān)鍵(根據(jù)運動學(xué)公式)。在控制系統(tǒng)中,采用了兩種軋件速度測量方式:
圖4切尾動作示意圖
?。╝)熱金屬檢測器(HMD)方式,HMD301和HMD302用于檢測鋼坯的位置,當(dāng)坯頭或坯尾到達HMD301時,PLCd的計時器開始計時,到達HMD302時,PLC計時器停止計時,讀取計時器數(shù)值。兩個熱金屬檢測器之間的固定長度,計時器數(shù)值,可得出坯頭或坯尾的速度。
?。╞)測量輥,夾送輥方式,從HMD301檢得(A)開始,鋼坯頭部速度的檢測是通過安裝在測量輥上的編碼器來實現(xiàn)的;HMD302檢得(B)時,起動剪切定時器,定時時間到,開始起動剪刃。從HMD301檢失(A’)開始,鋼坯尾部速度的檢測是通過安裝在夾送輥上的編碼器來實現(xiàn)的;HMD302檢失(B’)時,啟動剪切定時器,定時時間到,開始啟動剪刃。
飛剪剪刃位置檢測是由安裝在剪刃主軸上的編碼器信號送SM338位置模塊測出的,有:等待位置、起動位置、開始制動位置、制動結(jié)束位置。在不同位置PLC給SIMADYND發(fā)出不同速度值指令。
安全聯(lián)鎖:
?。╝)飛剪起動剪切條件:干油、冷卻水供應(yīng)正常;輥道工作正常;測速輥工作正常;電氣過載保護;剪刃間隙調(diào)節(jié)處于鎖緊狀態(tài)。
?。╞)飛剪不剪切條件:帶鋼靜止時不切;帶鋼折疊時不切;帶鋼溫度偏低時不切。
五、結(jié)束語
整個飛剪的剪切過程為轉(zhuǎn)動一起動加速一勻速一剪切一制動一返回一停止。飛剪的控制采用三環(huán)系統(tǒng),由PLC完成位置環(huán)控制,由交•交變頻的矢量控制器SIMADYND完成速度、電流環(huán)控制。SM338模塊記錄下剪刃返回到等待位置的脈沖偏差數(shù),下次剪切時將脈沖偏差數(shù)用于修正剪切定時器的設(shè)定時間值,從而有效地提高了系統(tǒng)剪切精度。還可開發(fā)飛剪在停電檢修后剪刃停在隨機位置,上電后飛剪由PLC控制自動找到等待位置的程序。也可開發(fā)主操作工通過計算機監(jiān)控畫面操作飛剪模擬剪切以檢查生產(chǎn)使用前飛剪功能是否正常。