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鞍鋼新4號高爐PLC控制系統(tǒng)中干擾的原因及對策

   2012年02月27日 11:35  
  1、引言
  
  隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,PLC在生產(chǎn)控制中的應(yīng)用越來越廣泛,PLC控制系統(tǒng)的安全可靠性直接影響到企業(yè)設(shè)備的安全生產(chǎn)和經(jīng)濟運行,控制系統(tǒng)的抗*力是關(guān)系到整個系統(tǒng)可靠運行的關(guān)鍵。鞍鋼新4號高爐所使用的PLC,有的是集中安裝在控制室,有的是安裝在生產(chǎn)現(xiàn)場機旁控制柜上,它們大多處在強電電路和強電設(shè)備所形成的惡劣電磁環(huán)境中,很容易被周圍電磁干擾源干擾而引起控制系統(tǒng)產(chǎn)生誤動作,影響系統(tǒng)的正常工作,因此必須高度重視系統(tǒng)的抗干擾性。為防止干擾,鞍鋼新4號高爐采用了硬件和軟件相結(jié)合的抗干擾方法,有效地增強了系統(tǒng)的抗干擾性能。
  
  2、PLC控制系統(tǒng)在運行中的電磁干擾分析
  
  鞍鋼新4號高爐于2007年5月投產(chǎn),高爐上料系統(tǒng)是采用德國西門子公司的PLC控制系統(tǒng),對整個高爐生產(chǎn)過程進行監(jiān)控,該系統(tǒng)投入運行后,發(fā)現(xiàn)皮帶運輸機、配料系統(tǒng)等所控制的現(xiàn)場設(shè)備經(jīng)常出現(xiàn)誤動作,如該停車時這些設(shè)備沒有停車,不應(yīng)該啟動反而啟動,這時設(shè)備的運行反饋信號輸入到PLC控制系統(tǒng)中,在監(jiān)視屏幕上顯示它們確在停止,移動可逆皮帶機的行走小車移開原來位置后,原來位置的位置信號仍然顯示在監(jiān)視屏幕上不消失,通過皮帶電子秤采集配料系統(tǒng)下料量,輸入到PLC控制系統(tǒng)中的下料量數(shù)值與實際皮帶電子秤標(biāo)定的數(shù)值有很大誤差,這些異常現(xiàn)象嚴(yán)重影響高爐的正常安全生產(chǎn)與穩(wěn)定運行。經(jīng)過認真分析,發(fā)現(xiàn)電磁干擾產(chǎn)生的原因如下。
  
 ?。?)來自空間的電磁輻射干擾:由于高爐上料PLC控制系統(tǒng)主要集中安裝在現(xiàn)場的強電電路和強電設(shè)備所形成的惡劣電磁環(huán)境中,電磁干擾很容易引起控制系統(tǒng)產(chǎn)生誤動作,影響系統(tǒng)的正常工作。電磁場主要由電力網(wǎng)絡(luò)、電氣設(shè)備、雷電、大型整流設(shè)備等產(chǎn)生,通常稱為電磁輻射干擾。新4號高爐因場地受限制,使電氣設(shè)備、電子設(shè)備高密度使用,使空間電磁波污染非常嚴(yán)重,這些干擾源產(chǎn)生的輻射波頻率范圍廣,且無規(guī)律。而且該車間的PLC恰恰置于其輻射場內(nèi),其信號、數(shù)據(jù)線和電源線即可充當(dāng)天線接受輻射干擾,造成對PLC控制系統(tǒng)的干擾,此種干擾與現(xiàn)場設(shè)備布置及設(shè)備所產(chǎn)生的電磁場的大小有關(guān),特別是與頻率
  
  有關(guān)。
  
  (2)來自電源的干擾:新4號高爐的PLC控制系統(tǒng)由供電網(wǎng)絡(luò)供電。該供電網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中的某些大功率設(shè)備的啟動、停機等經(jīng)常引起電源過壓、欠壓、浪涌及產(chǎn)生尖峰干擾,這些來自電源的干擾均會通過電源內(nèi)阻耦合到PLC控制系統(tǒng)的電路,給系統(tǒng)造成極大的危害。
  
 ?。?)來自信號傳輸線上的干擾。與PLC控制系統(tǒng)連接的各類信號傳輸線,除了傳輸有效的各類信息之外,總會有外部干擾信號侵入。由信號線引入的干擾會引起I/O信號工作異常,產(chǎn)生虛假信號,使測量精度大大降低,嚴(yán)重時將引起元器件損傷。若系統(tǒng)隔離性能較差,還將導(dǎo)致信號間互相干擾,引起共地系統(tǒng)總線回流,造成邏輯數(shù)據(jù)變化、誤動作甚至電腦死機。
  
 ?。?)來自接地系統(tǒng)混亂的干擾。接地是提高電子設(shè)備電磁兼容性的有效手段之一。正確的接地,既能抑制電磁干擾的影響,又能抑制設(shè)備向外發(fā)出干擾。而錯誤的接地,就會引入干擾信號,使PLC系統(tǒng)將無法正常工作。
  
  PLC控制系統(tǒng)的地線包括系統(tǒng)地、屏蔽地和保護地等。接地系統(tǒng)混亂對PLC系統(tǒng)的干擾主要是各個接地點電位分布不均,不同接地點間存在地電位差,引起地環(huán)路電流,影響系統(tǒng)正常工作。通過檢查,發(fā)現(xiàn)在新4號高爐地線施工過程中,由于工期緊,片面追求施工進度,施工單位沒有按地線施工規(guī)范施工,造成系統(tǒng)地、屏蔽地和保護地混亂,接地電阻值不符合要求,有的電纜屏蔽層不是一點接地,而是電纜屏蔽層兩端A、B都接地或不接地,就存在地電位差,有電流流過屏蔽層,地線電流將更大。此外,在這種情況下屏蔽層、接地線和大地有可能構(gòu)成閉合環(huán)路,在變化磁場的作用下,屏蔽層內(nèi)有時會出現(xiàn)感應(yīng)電流,通過屏蔽層與芯線之間的耦合,干擾信號回路。系統(tǒng)地與其他接地處理混亂,所產(chǎn)生的地環(huán)流就可能在地線上產(chǎn)生不等電位分布,影響PIC內(nèi)邏輯電路和模擬電路的正常工作。PLC作的邏輯電壓干擾容限較低,邏輯地電位的分布干擾容易影響PLC的邏輯運算和數(shù)據(jù)存貯,造成數(shù)據(jù)混亂、電腦死機。模擬地電位的分布將導(dǎo)致測量精度下降,引起對信號測控的嚴(yán)重失真和誤動作。
  
  3、主要抗干擾改進措施
  
  針對以上情況,對新4號高爐的PLC控制系統(tǒng)采取了如下抗干擾改進措施
  
  (1)電磁輻射的抗干擾措施:現(xiàn)在防范電磁輻射方法很多,其一有用金屬的屏蔽網(wǎng)和含金屬的屏蔽玻璃,這兩樣?xùn)|西都能很好的對電磁輻射起到過濾隔離作用。特別提醒的是,使用金屬的屏蔽網(wǎng)和含金屬的屏蔽玻璃的必須連接接地線,通過地線把電磁輻射傳到地下。其二合理設(shè)計電氣線路,采用同塔雙回或多回架設(shè)技術(shù),配線分離,有利于減少電磁輻射的影響,合理布置導(dǎo)線的相序,或采用緊湊型線路,選用合適相序排列,而使其各相產(chǎn)生的電磁輻射相互抵消。
  
 ?。?)電源部分的抗干擾措施:電源波動造成的電壓畸變或毛刺,將對PIC及I/O模塊產(chǎn)生不良影響。據(jù)統(tǒng)計分析,PLC系統(tǒng)的干擾中有70%是從電源耦合進來的。為了抑制干擾,PLC供電系統(tǒng)采用如下方式:控制器和I/O系統(tǒng)的電源分別由各自的隔離變壓器供電,并與主電路電源分開。當(dāng)某一部分電源出了故障時,而不會影響其他部分,提高了系統(tǒng)的可靠性。
  
  (3)外部配線的抗干擾措施;外部配線之間存在著互感和分布電容,進行信號傳送時會產(chǎn)生干擾。為了防止或減少外部配線的干擾,交流輸入、輸出信號與直流輸入、輸出信號分別使用各自的電纜,而且要使用屏蔽電纜,屏蔽電纜在現(xiàn)場設(shè)備側(cè)要懸空,在PLC控制柜側(cè)要接地。配線時在30m以下的短距離,直流和交流輸入、輸出信號線不要使用同一電纜,如果要走同一配線管時,輸入信號要使用屏蔽電纜。30~300m距離的配線時,直流和交流輸入、輸出信號線要分別使用各自的電纜,并且輸入信號線一定要用屏蔽線。對于300m以上長距離配線時則用中間繼電器轉(zhuǎn)換信號。對于PLC控制器的接地線要與電源線或動力線分開,輸入、輸出信號線要與高電壓、大電流的動力線分層敷設(shè)。
  
 ?。?)接地抗干擾措施:接地在消除干擾上起很大的作用,良好的接地是保證PLC可靠工作的重要條件之一,可以避免偶然發(fā)生的電壓沖擊危害。為了抑制附加在電源及輸入、輸出端的干擾,應(yīng)給PLC接以地線,接地線與動力設(shè)備(如電動機)的接地點分開,用一根大截面銅母線(或絕緣電纜)連接各裝置的柜體中心接地點,然后將接地母線直接連接接地極。接地線采用截面大于25mm2的銅導(dǎo)線,總母線使用截面大于60mm2的銅排。接地極的接地電阻小于1?,接地極埋在距建筑物10~15m遠處,而且PLC系統(tǒng)接地點必須與強電設(shè)備接地點相距10m以上。
  
  信號源接地時,屏蔽層應(yīng)在信號側(cè)接地。不接地時,應(yīng)在PLC側(cè)接地。信號線中間有接頭時,屏蔽層應(yīng)牢固連接并進行絕緣處理,一定要避免多點接地。
  
 ?。?)軟件抗干擾措施:盡管硬件抗干擾可濾除大部分干擾信號,但因干擾信號產(chǎn)生的原因很復(fù)雜,且具有很大的隨機性,很難保證系統(tǒng)*不受干擾,因此往往在硬件抗干擾措施的基礎(chǔ)上,采取軟件抗干擾技術(shù)加以補充,作為硬件措施的輔助手段。軟件抗干擾方法設(shè)計簡單、修改靈活、耗費資源少,在PLC測控系統(tǒng)中同樣獲得了廣泛的應(yīng)用。如:1)指令重復(fù)執(zhí)行:指令重復(fù)執(zhí)行就是根據(jù)需要使作用相同的指令重復(fù)執(zhí)行多次,一般適用于開關(guān)量或數(shù)字量輸入、輸出的抗干擾。在采集某些開關(guān)量或數(shù)字量時,可重復(fù)采集多次,直到連續(xù)2次或2次以上的采集結(jié)果*相同時才視為有效。若多次采集后,信號總是變化不定,可停止采集,發(fā)出報警信號。在滿足實時性要求的前提下,在各次采集數(shù)字信號之間插入一段延時,數(shù)據(jù)的可靠性進一步提高。如果在系統(tǒng)實時性要求不是很高的情況下,其指令重復(fù)周期盡可能長些。2)數(shù)字濾波:在壓力、溫度、流量和皮帶電子秤重量信號的采集過程中,存在隨機干擾而可能使被測信號的隨機誤差加大。針對這種情況,可以采用數(shù)字濾波技術(shù),該方法具有可靠性高和穩(wěn)定性好的特點。數(shù)字濾波的常用方法有程序判斷濾波法、中值濾波法、算術(shù)平均濾波法、遞推平均濾波法等,我們現(xiàn)在采用的是算術(shù)平均濾波法。
  
  4、結(jié)束語
  
  PLC控制系統(tǒng)中的干擾是一個十分復(fù)雜的問題,因此應(yīng)綜合考慮各方面的因素,對有些干擾情況還需做具體分析,采取對癥下藥的方法,才能夠使PLC控制系統(tǒng)正常工作。對新4號高爐的PIC控制系統(tǒng)采取了上述抗干擾改進措施以后,消除了輸入到PLC控制系統(tǒng)中皮帶運輸機、配料系統(tǒng)等所控制的現(xiàn)場設(shè)備的虛假開關(guān)量信號,并且使輸入到PLC控制系統(tǒng)中壓力、溫度、流量和皮帶電子秤重量信號測量誤差大大降低,提高了系統(tǒng)的控制精度和運行穩(wěn)定性,取得了預(yù)期的效果,為新4號高爐的安全生產(chǎn)穩(wěn)定順行提供了保證。

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