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西門子S7-200PLC在三輥機(jī)鋼材成型設(shè)備改造中的應(yīng)用

   2012年05月22日 16:05  
  摘要:利用S7-200控制系統(tǒng)對(duì)原有手動(dòng)控制的三輥機(jī)設(shè)備進(jìn)行自動(dòng)化改造,使其加工成型的材料具有良好的一致性,提高工作效率。
  
  一、背景:
  
  某自動(dòng)扶梯廠在做自動(dòng)扶梯的扶手時(shí),有一道工序加工比較復(fù)雜,就是在扶梯起始及到樓層時(shí)扶手的弧度處理,由于扶手使用的是一公分厚的平板鋼材,對(duì)其的弧度處理用的是三輥機(jī)沖壓實(shí)現(xiàn)。加工的工藝圖如圖1所示,輥2、輥3是主動(dòng)輪,由電機(jī)帶動(dòng)減速齒輪箱可實(shí)現(xiàn)低速正反轉(zhuǎn),輥1是從動(dòng)輪,初始位置在離輥2、輥3一段距離的正上方,加工時(shí)先將工件放在輥2、輥3上面,點(diǎn)動(dòng)控制輥1下降至正好壓住工件時(shí)控制電機(jī)正轉(zhuǎn),沖壓的量靠工人的經(jīng)驗(yàn)通過(guò)點(diǎn)動(dòng)控制下壓油缸動(dòng)作實(shí)現(xiàn),正轉(zhuǎn)固定的距離然后手動(dòng)控制反轉(zhuǎn),重復(fù)沖壓并不斷下壓,根據(jù)操作者的目測(cè)結(jié)果決定加工的進(jìn)程。手動(dòng)操作的結(jié)果導(dǎo)致的每次壓的材料的弧度多不一樣,或大或小不符合要求的必須根據(jù)模板糾正,一公分厚的鋼材是通過(guò)人工敲打直至符合要求。而且加工的弧度要求經(jīng)常要變,不同的扶梯的弧度不同,導(dǎo)致工人干活及累且工作效率低?;谶@樣的情況,廠家提出設(shè)備改造,要求控制設(shè)備具有自動(dòng)控制的功能,根據(jù)要求可設(shè)定加工的參數(shù),加工后的材料的一致性要好,減少工人反復(fù)修正的處理,提高生產(chǎn)效率。
  
  圖1輥壓過(guò)程
  
  二、改造方案
  
  根據(jù)以上的問(wèn)題,我們提出用S7-200PLC加觸摸屏TP170來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)三輥機(jī)的自動(dòng)就控制,具體的改動(dòng)有以下:
  
  1.繼電器接觸器控制改為S7-200PLC加觸摸屏TP170便于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制、參數(shù)設(shè)置。
  
  2.馬達(dá)加裝變頻器實(shí)現(xiàn)調(diào)速并且加裝轉(zhuǎn)速編碼器,便于對(duì)轉(zhuǎn)速的監(jiān)控。
  
  3.輥1的連動(dòng)鋼塊加裝位移傳感器,便于對(duì)輥1的下降距離的監(jiān)控
  
  4.油路加裝調(diào)速閥,與主控閥并聯(lián),可以在加工下壓時(shí)實(shí)現(xiàn)輥1的低速下降
  
  5.電氣主控回路考慮調(diào)試時(shí)不過(guò)多影響生產(chǎn),保留原有的控制電路,通過(guò)電控柜面板開關(guān)切換工作方式。
  
  三、主要的電氣硬件設(shè)備
  
  1.S7-226DC/DC/DC1臺(tái)
  
  2.EM235模塊1個(gè)
  
  3.TP170觸摸屏一臺(tái)
  
  4.EM235模入/模出模塊一塊
  
  5.施耐德28系列4KW變頻器一臺(tái)
  
  6.50mm/0~10V位移傳感器及變送器
  
  7.的固態(tài)繼電器3個(gè)
  
  圖2輥壓量H
  
  四、控制系統(tǒng)簡(jiǎn)介
  
  控制系統(tǒng)的框架如圖3所示。TP170A可以將每種加工工件的加工參數(shù)輸入到S7-226PLC中,將工件的型號(hào)、弧長(zhǎng)以及該弧的半徑、鋼材厚度錄入其中,工人加工只需要選擇工件的型號(hào)即可。另外系統(tǒng)也可通過(guò)觸摸屏對(duì)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)點(diǎn)動(dòng)調(diào)試功能,保證各部分硬件*。利用屏交互性較好的優(yōu)點(diǎn)在觸摸屏系統(tǒng)做了許多相關(guān)的相關(guān)報(bào)警提示信息。由于所有工件的弧所對(duì)應(yīng)的角度θ及圓R的半徑是已知的,系統(tǒng)根據(jù)此特點(diǎn)通過(guò)CPU-226內(nèi)部三角函數(shù)命令計(jì)算出弓高H=R-Rcos(θ/2),也就是輥1碰到工件后再下降的位移量,CPU226利用EM235監(jiān)測(cè)位移傳感器的反饋電壓,控制電磁液壓閥,進(jìn)而控制輥1的下降的位移量,由于輥1的下降速度很慢,所以位移控制的精度較高。考慮TP170已用去PORT0,PORT1用于程序下載調(diào)試比較合適,而用通訊方式控制變頻器增加程序的編寫且快速性可靠性降低,所以電機(jī)的轉(zhuǎn)速控制由EM235輸出模擬電壓送到變頻器的AI1、COM來(lái)實(shí)現(xiàn)。變頻器的正反方向運(yùn)行由PLC的DC輸出直接控制。電機(jī)的轉(zhuǎn)速編碼器主要用來(lái)測(cè)量弧度對(duì)應(yīng)鋼材的長(zhǎng)度,在鋼材上工人提前畫好標(biāo)記弧度起點(diǎn)A、終點(diǎn)B的位置如圖2,在工件隨意放一位置后,輥1下壓到正好接觸鋼材時(shí)停止下降,電機(jī)正轉(zhuǎn),在A點(diǎn)到達(dá)輥3的中心點(diǎn)時(shí)人工通過(guò)輸入按鈕給PLC一個(gè)信號(hào),利用S7-200內(nèi)置的高速計(jì)數(shù)器開始對(duì)轉(zhuǎn)速編碼器的輸出計(jì)數(shù),因?yàn)殡姍C(jī)的轉(zhuǎn)速通過(guò)齒輪箱減速后動(dòng)力傳遞給輥2、輥3,輥2、輥3轉(zhuǎn)速正比與電機(jī)的轉(zhuǎn)速,輥2、輥3的周長(zhǎng)固定且已知,弧長(zhǎng)已通過(guò)TP170告訴PLC,PLC經(jīng)過(guò)對(duì)轉(zhuǎn)速編碼器、齒輪箱的換算成實(shí)際的脈沖數(shù),所以通過(guò)輥2、輥3轉(zhuǎn)動(dòng)的圈數(shù)(對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)速編碼器的脈沖個(gè)數(shù))可以知道目前弧AB所在的位置。進(jìn)而可以控制起壓點(diǎn),結(jié)束點(diǎn)。程序把起壓點(diǎn)放在輥1中心點(diǎn)對(duì)準(zhǔn)AB中點(diǎn)時(shí)刻,把壓的行程H分成多段完成,每壓下一部分,電機(jī)正反轉(zhuǎn)一周,輥1壓一遍弧AB。
  
  程序的控制流程如圖4。主要利用S7-200的順序控制指令來(lái)實(shí)現(xiàn),順序控制指令的優(yōu)點(diǎn)很明顯,控制方便結(jié)構(gòu)清晰。
  
  圖4自動(dòng)控制流程
  
  五、問(wèn)題
  
  1.根據(jù)圖紙計(jì)算出來(lái)的加工尺寸必須考慮材料的厚度,圖紙上給出的是材料中心的尺寸,實(shí)際加工必須考慮厚度,不然會(huì)有偏差。
  
  2.編碼器輸出的脈沖信號(hào)用屏蔽線連接,但是在變頻器工作時(shí)還是受到干擾,脈沖邊沿質(zhì)量變差,導(dǎo)致誤計(jì)數(shù),在接線末端加裝小電容濾波得到改善。
  
  3.齒輪箱的慣性問(wèn)題是在工作過(guò)程中必須要考慮的,PLC認(rèn)為停止條件滿足到變頻器停止輸出齒輪箱真正停止有一小段時(shí)間,在調(diào)試中我們反復(fù)觀測(cè)出一個(gè)提前量給PLC解決這個(gè)問(wèn)題。
  
  六、結(jié)束
  
  S7-200與TP170在編程調(diào)試過(guò)程中充分體現(xiàn)了它的靈活性和可靠性。系統(tǒng)調(diào)試結(jié)束后實(shí)際運(yùn)行的效果良好,一致性滿足生產(chǎn)的要求,盡管單次加工的時(shí)間比手動(dòng)時(shí)增加,但加工的產(chǎn)品幾乎不需要敲打調(diào)整,總的生產(chǎn)效率大大提高。

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