摘要:中鋼使用NI產(chǎn)品,將對環(huán)境的影響zui小化,增加產(chǎn)能、降低成本。“我們的解決方案能夠明顯有效地提高人員安全保障、節(jié)約能源、減少二氧化碳排放量,并增加產(chǎn)量。”在此方案中,NI提供系統(tǒng)開發(fā)的咨詢及支持,文章詳細介紹了該案例。
中鋼使用NI產(chǎn)品,將對環(huán)境的影響zui小化,增加產(chǎn)能、降低成本。
"我們的解決方案能夠明顯有效地提高人員安全保障、節(jié)約能源、減少二氧化碳排放量,并增加產(chǎn)量。"
-王智中,中國鋼鐵股份有限公司
挑戰(zhàn):
為了提高燒結工廠的產(chǎn)能,我們需要采用一種有效的漏氣檢測方式,以探測漏氣量以及漏氣來源,并分析漏氣數(shù)據(jù),作為燒結臺車定期檢修更換的依據(jù)。
解決方案:
采用聲壓麥克風,在空氣噪音學和NI軟硬件的基礎上,開發(fā)檢測系統(tǒng),快速檢測臺車的漏氣情況,達到節(jié)能、減碳、增產(chǎn)以及提升品質(zhì)的目標。
煉鐵廠主要提供煉鋼時所需的鐵水和原材料,而煉焦爐與燒結工廠分別供應高爐煉鐵所需的煉鐵原料,焦碳和燒結礦。燒結工廠主要生產(chǎn)燒結礦,它是高爐煉鐵的原料。其主要制作過程是將各種鐵礦石(IronOre)、助熔劑(Flux如石灰石)、焦碳屑(CokeBreeze)等原料按規(guī)定比例混合,經(jīng)勻拌滾筒加水攪拌造粒后,送至燒結廠進行煅燒。燒結完成的燒結礦經(jīng)軋碎篩選后,5~50mm合格粒度的燒結礦會送至高爐作為煉鐵的主要原料。
燒結廠面臨的困難
燒結過程中一項重要的檢測燒結狀況好壞的指標是燒結透氣性(JPU)。生成過程中透氣性的好壞,則是取決于排氣系統(tǒng)的通風量。燒結機是排氣系統(tǒng)中zui直接與原料接觸且zui容易發(fā)生漏氣的部位。
燒結機結構由多個燒結臺車組成,每部臺車前后的密封裝置與臺車橫梁底部和風箱側(cè)邊堅硬的金屬材質(zhì)平板接觸。為了防止與鋒利的燒結料摩擦,進而產(chǎn)生刮痕和漏氣,燒結過程中需留有一定的膨脹空間。一旦燒結機臺車發(fā)生漏氣,將導致通風量減少,直接造成粒子難以形成,降低燒結礦的產(chǎn)量。
完好的燒結臺車沒有漏氣狀況,排氣系統(tǒng)的風扇負擔較低,用電量較少。對于發(fā)生漏氣的燒結臺車,風扇必須以較高的轉(zhuǎn)速來維持一定的通風量,此時驅(qū)動風扇的馬達會提供較高的驅(qū)動電流,因而消耗較多的電量。為了提高燒結工廠的產(chǎn)能,我們需要采用一種有效的漏氣檢測方式,以探測漏氣量以及漏氣來源,并分析漏氣數(shù)據(jù),作為燒結臺車定期檢修更換的依據(jù)。
以往的漏氣檢測方法
以往我們依靠人力在燒結機操作過程中進行檢測,人員必須長時間暴露在高粉塵及高噪音(約90-110分貝)的環(huán)境下,利用自己的眼力、聽力作出判斷。然而,漏氣來源可能是料面或臺車本身等各個不同的部位,人力難以追蹤漏氣發(fā)生的地方。
以往我們依靠人力在燒結機操作過程中進行檢測,人員必須長時間暴露在高粉塵及高噪音(約90-110分貝)的環(huán)境下,利用自己的眼力、聽力作出判斷。然而,漏氣來源可能是料面或臺車本身等各個不同的部位,人力難以追蹤漏氣發(fā)生的地方。
以往我們依靠人力在燒結機操作過程中進行檢測,人員必須長時間暴露在高粉塵及高噪音(約90-110分貝)的環(huán)境下,利用自己的眼力、聽力作出判斷。然而,漏氣來源可能是料面或臺車本身等各個不同的部位,人力難以追蹤漏氣發(fā)生的地方。
為何選用NI產(chǎn)品
IT的價值在于能將分析問題予以定性和定量,達到將問題視覺化呈現(xiàn)的目的。在搭建燒結臺車漏氣時,我們必須知道如何識別漏氣現(xiàn)象,如何識別不同的漏氣形態(tài)并量化其影響程度,且基于計算性維護及工作能力考量,如何選擇zui需要維護的臺車。
在選擇信號采集和分析儀器平臺上,我們則需要考慮平臺編程語言的方便性、計算能力、硬件溝通性及長期使用下的可靠性等因素。NI針對各種不同測量需求推出各種可靠的模組化硬件,搭配NILabVIEW與各種函數(shù)工具箱,可以快速開發(fā)靈活、高整合度的自定制系統(tǒng),能夠*以上考量需求。該系統(tǒng)結合聲音陣列、RFID技術與NI-PXI平臺,為自動化漏氣測試系統(tǒng)提供了一個良好的解決方案。
解決方案介紹
我們采用聲壓麥克風,在空氣噪音學的基礎上,開發(fā)*檢測法則,以檢測臺車的漏氣情況。同時利用陣列架構,檢測臺車每個部位的漏氣情況,再搭配NIPXI機箱、PXI-8106嵌入式控制器和PXI-4472動態(tài)數(shù)據(jù)采集模塊來進行數(shù)據(jù)采集。我們將LabVIEW作為開發(fā)平臺,加速檢測及驗證方法的可行性,并檢測系統(tǒng)的穩(wěn)定性。提供即時臺車漏氣信息,通過適當?shù)木S護,達到節(jié)能、減碳、增產(chǎn)及提升品質(zhì)的目標。
測試結果
我們將開發(fā)完畢的自動化測試系統(tǒng)置于中鋼一號燒結廠中,測試并記錄各臺臺車的漏氣情況。我們依照測量結果對漏氣情況zui嚴重的20臺臺車進行檢修,獲得了良好的結果。定修前的平均產(chǎn)量為6205頓/日,定修后平均產(chǎn)量為6292頓/日,產(chǎn)量約增加87頓/日,平均產(chǎn)率約增加0.65%。
燒結臺車系統(tǒng)除定期檢修時間外,24小時不斷運作,因此我們僅對20臺臺車進修了檢修,產(chǎn)量就有明顯提升。在固定產(chǎn)量目標下,減少燒結臺車的漏氣,試圖增加通過燒結臺車的有效風量,可減少驅(qū)動燒結臺車風扇的負擔,進而降低驅(qū)動風扇馬達的驅(qū)動電流。
改善前的耗電量為3282千瓦/小時,改善后的耗電量約為3245千瓦/小時,由此平均每年可節(jié)省約54萬臺幣的電費。而在整體燒結過程中,以每度電會產(chǎn)生0.637公斤的二氧化碳計算,使用該系統(tǒng)后,每年將可減少約198頓的二氧化碳排放量。此外,低漏氣量將提高燒結礦的合格率。因粒徑不合格而必須回收的燒結礦數(shù)量減少,可降低回收成本并避免重復燒結所造成的能源浪費。
改善前的耗電量為3282千瓦/小時,改善后的耗電量約為3245千瓦/小時,由此平均每年可節(jié)省約54萬臺幣的電費。而在整體燒結過程中,以每度電會產(chǎn)生0.637公斤的二氧化碳計算,使用該系統(tǒng)后,每年將可減少約198頓的二氧化碳排放量。此外,低漏氣量將提高燒結礦的合格率。因粒徑不合格而必須回收的燒結礦數(shù)量減少,可降低回收成本并避免重復燒結所造成的能源浪費。
選擇NI軟硬件的益處
在此方案中,NI提供系統(tǒng)開發(fā)的咨詢及支持,幫助我們加速開發(fā)及驗證整個綠色能源工程方案的可行性,未來將導入此技術在其他燒結工廠使用。我們的解決方案能夠明顯有效地提高人員安全保障、節(jié)約能源、減少二氧化碳排放量,并增加產(chǎn)量。