【儀表網(wǎng) 企業(yè)風(fēng)向標(biāo)】日前,鞍鋼股份計量廠自主研發(fā)的衡器遠(yuǎn)程集中計量系統(tǒng)正式上線投運。該系統(tǒng)的投運開啟了鞍鋼的“互聯(lián)網(wǎng)+衡器計量”時代,告別人工計量傳統(tǒng)模式。
該系統(tǒng)由鞍鋼自主研發(fā)設(shè)計、自主技術(shù)集成、自力更生建設(shè)。從此,鞍鋼廠區(qū)范圍內(nèi)的23臺汽車衡、21臺軌道衡、9臺皮帶秤實現(xiàn)了“無人值守、集中計量”,徹底告別了以往分散計量人工作業(yè)的傳統(tǒng)模式,標(biāo)志著鞍鋼“互聯(lián)網(wǎng)+衡器計量”時代正式啟動。
多年來,計量廠牢牢抓住技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新兩個關(guān)鍵,以“檢測準(zhǔn)確齊全、控制先進(jìn)可靠、高質(zhì)量長壽命、低成本網(wǎng)絡(luò)化”為目標(biāo),致力為鋼鐵生產(chǎn)提供準(zhǔn)確可靠的計量服務(wù),并以此彌補人力資源缺口。該廠緊盯國內(nèi)外集中計量前沿技術(shù),積極踐行“互聯(lián)網(wǎng) ”理念,創(chuàng)造性提出以“互聯(lián)網(wǎng) 衡器計量”為核心,以采購、內(nèi)轉(zhuǎn)和銷售物流為主軸,立足現(xiàn)有衡器設(shè)備,自主集成和運用自動化控制、多媒體、數(shù)據(jù)庫、物聯(lián)網(wǎng)、云存儲、手機短信平臺等多項技術(shù),建立集圖像、聲音、數(shù)據(jù)、現(xiàn)場設(shè)備控制于一體,方便快捷、運行可靠的衡器遠(yuǎn)程集中計量管控系統(tǒng)。
據(jù)該廠相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,該系統(tǒng)由集中計量大廳和無人值守計量站兩個子系統(tǒng)構(gòu)成,以往計量員在現(xiàn)場的各項計量操作,如今均可在集中計量大廳里通過衡器遠(yuǎn)程集中計量系統(tǒng)自動完成,并可通過現(xiàn)場傳回的遠(yuǎn)程實時畫面和數(shù)據(jù)對現(xiàn)場設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)程操作、故障智能報警及故障遠(yuǎn)程處理,不僅從根本上消除了影響和制約衡器計量作業(yè)效率效能等方面的人為因素,還可為企業(yè)各種物資管理系統(tǒng)提供實時的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),解決了鞍鋼無法集中辦卡的難題。該廠將原來的計量室升級改造為無人值守自動計量站,通過設(shè)立紅外對射光柵、RFID車輛身份證識別、車牌數(shù)字化識別等防作弊設(shè)備和視頻監(jiān)控系統(tǒng),在保證計量數(shù)據(jù)安全準(zhǔn)確可靠的同時,簡化了操作環(huán)節(jié),大大提高計量效率,汽車衡單車計量時間從以往的約150秒縮短到不足30秒,基本實現(xiàn)隨到隨檢,有效提高了物流周轉(zhuǎn)速度,間接經(jīng)濟(jì)效益可觀。不僅如此,該系統(tǒng)的投運,使衡器計量作業(yè)自動化水平大為提高,有效降低了對人力資源的需求。據(jù)統(tǒng)計,該廠自推進(jìn)衡器遠(yuǎn)程集中計量工作以來,通過有計劃做好各類衡器無人值守項目改造,累計減少使用計量員93個,不僅有效緩解了職工退休自然減員的壓力,每年還可直接節(jié)省人工成本730余萬元。
業(yè)內(nèi)同行認(rèn)為,該系統(tǒng)的投運標(biāo)志著鞍鋼衡器計量系統(tǒng)的技術(shù)研發(fā)能力、計量作業(yè)的自動化和集約化水平取得了新突破,計量效率和度再上新臺階,為提高企業(yè)信息化水平、建設(shè)“數(shù)字鞍鋼”和智慧工廠提供了有力支撐。