氦質(zhì)譜檢漏相對于其他的檢漏方法,因使用抽真空機組及高純氦氣其經(jīng)濟成本居高不下。筆者在生產(chǎn)制造檢測中摸索出一整套減少檢測費用的方法,使氦質(zhì)譜檢漏具備了在板翅式換熱器生產(chǎn)中大規(guī)模使用的可能。
1、檢漏口真空度的控制
根據(jù)NB/T 47006 鋁制板翅式熱交換器中A.5 氦質(zhì)譜檢漏和JB/T 7261 鋁制板翅式熱換器中漏率要求,檢漏口真空度一般要求為:1.33Pa。
在設(shè)計圖樣及供貨合同中對檢漏口真空度有明確要求的,按照其要求的檢漏口真空度進行檢測;如果沒有要求,根據(jù)大量的檢測經(jīng)驗,將檢漏口真空度控制在1.0Pa-15Pa,這樣的一個檢漏口真空度并沒有降低檢測的準確性,但其抽真空所需的電費能減少20%-50%。
2、工件干濕度的控制
對一批同尺寸規(guī)格的4 臺的板翅式換熱器進行氦質(zhì)譜檢漏時,檢測各出工件通道的濕度,做了記錄,然后挑出2 臺進行烘干和氮氣置換,然后對所有工件通道進行抽真空。進行對比后發(fā)現(xiàn),達到同樣的真空度,沒有進行烘干和氮氣置換的工件其花費的時間增加40%-60%。
3、氦氣的使用控制
板翅式換熱器的體積大,焊縫長度大,氦質(zhì)譜檢測時,需要大量的氦氣。工業(yè)使用的高純氦氣,其成本較高,一瓶達幾千元,如果使用高純氦直接檢測其花費的成本大。在進行吸入法和鐘罩法時,采用氦氣與氮氣的混合氣進行檢測,能使氦氣的使用成本下降70%-80%。
4、抽真空管道口的控制
對一通道進行抽真空操作時,如果對進口和出口同時抽,比對單一口進行抽取時,節(jié)省時間達60%-75%。減少了抽取時間,降低了經(jīng)濟成本。